离子交换膜法 将原盐化盐后按传统的办法进行盐水精制,把一次精盐水经微孔烧结碳素管式过滤器进行过滤后,再经螫合离子交换树脂塔进行二次精制,使盐水中钙
抛光废水处理方法在更换“滤网”的过程中也不可避免会有杂物颗粒和纤维进入陶瓷膜过滤器,长时间运行同样会堵塞膜管根据陶瓷膜过滤的原理———错流过滤,进入陶瓷膜管前,一定要将粗盐水中的机械杂质处理完全,满足陶瓷膜使用要求。选择好的前处理工艺及设备是用好陶瓷膜的关键。该公司前处理选用了密闭的、具备自动反冲洗功能的处理器,并且过滤器材质一定要选用防腐材料,以防盐水中氯离子的腐蚀,钛材是的材料。经过一段时间的运行,效果较好。2.2防止有机物对陶瓷膜污染在采用海盐为原料制备一次精制盐水过程中,海盐中含有的大量有机物和藻类,在膜表面形成附着,污染过滤通道,导致盐水通量降低,不能正常生产,必须要清洗再生。陶瓷膜对有机物的污染很敏感,因此,必须采取清除有机物的工艺措施。在前反应添加次氯酸钠来破坏有机物及藻类,使陶瓷膜能保持较高的通量,同时,在后续工序添加亚硫酸钠消除精盐水中的游离氯,并且对游离氯采用实时自动仪表监测。通过多次试验分析,确定在反应桶内添加5%次氯酸钠20~30mL/h,在精盐水缓冲罐前添加8%亚硫酸钠20mL/h,可较好地消除有机物对膜管的污染,同时可保证精盐水中游离氯的含量为零。2.3选择耐压材料外壳,防止反冲过程焊口开裂泄漏陶瓷膜法盐水精制系统采用高压错流过滤,正常生产压力为0.3~0.4MPa,反冲过程压力为0.45~0.50MPa,选择PP材质的外壳,在频繁反冲过程后容易出现泄漏。改用经济性和实用性都较好的钢衬PO外壳,保证了正常生产进行。
养殖废水处理陶瓷膜盐水精制工艺采用膜表面错流过滤,陶瓷膜采用50nm孔径可以完全去除化盐水中的固体悬浮物(固体悬浮物直径大于50nm),使过滤盐水澄清透明取代传统的澄清、过滤设备及其他膜过滤需要的预处理器,排除了大截面积澄清设备对盐水温度、浓度、流量等因素变化适应能力差对盐水质量的影响。只要满足沉淀生成的温度和时间条件,该工艺就能生产高质量的盐水。2、工艺流程短,自动化程度高,操作简单陶瓷膜盐水过滤工艺流程不需要预处理系统,工艺流程较短。陶瓷膜过滤器采用PLC控制器或DCS控制系统进行控制,自动化程度高,减轻了操作人员的劳动强度,只要控制好化盐温度和过碱量,就能保证一次盐水质量。3、占地面积小,投资节省陶瓷膜盐水过滤工艺结构紧凑、设备小,流程短,占地面积小,投资省。与目前应用的有机聚合物膜终端过滤分离工艺相比,也省去了前反应、料液预处理器和加压溶气系统,可使一次盐水装置总投资节省1/3左右陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
电厂脱硫废水可以说高温陶瓷膜过滤材料的推广应用对于解决特殊领域的高温气体净化技术难题,促进冶金冶炼行业的清洁生产、节能减排,促进化工、新能源材料领域的工艺革新、减少垃圾焚烧排放物排放方面会起积极作用尤其是在国家大力发展的煤化工产业中,煤气化及低温煤干馏工艺中产生的粗煤合成气、煤焦油气中都含有大量微细颗粒杂质,必须限度的除去,试验证明其它材料或工艺无法满足要求,而高温陶瓷过滤材料则是最理想的过滤材料之一。目前高温陶瓷膜材料已开始在国内的煤化工行业、冶炼行业、石油化工行业、垃圾焚烧及新能源材料领域推广应用。陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
厦门陶瓷膜元件图片该工艺的核心是沉淀膜反应器(图8),该反应器实现了精制反应与膜过滤的耦合操作,省略了反应与分离之间的中间处理步骤,简化了工艺流程由于反应与过滤同时进行,从而过滤性质与前两种技术相比有了质的飞跃,且吨盐水精制可节约运行成本50%以上,节约设备投资近30%。陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
陶瓷膜哪家好 氢氧化钾为白色粉末或片状固体具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于水,能溶于乙醇和甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。 相信大家对氢氧化钠已经有了进一步的了解了,工业上常常使用苛化法、电解法和离子交换膜法三种生产烧碱的方法,那下面就给大家来具体介绍一下它的工业制法。 1、隔膜电解法 将原盐化盐后加入纯碱、烧碱、氯化钡精制剂除去钙、镁、硫酸根离子等杂质,再于澄清槽中加入聚丙烯酸钠或苛化麸皮以加速沉淀,砂滤后加入盐酸中和,盐水经预热后送去电解,电解液经预热、蒸发、分盐、冷却,制得液体烧碱,进一步熬浓即得固体烧碱成品。盐泥洗水用于化盐。 2、离子交换膜法 将原盐化盐后按传统的办法进行盐水精制,把一次精盐水经微孔烧结碳素管式过滤器进行过滤后,再经螫合离子交换树脂塔进行二次精制,使盐水中钙、镁含量降到0.002%以下,将二次精制盐水电解,于阳极室生成氯气,阳极室盐水中的Na+通过离子膜进入阴极室与阴极室的OH生成氢氧化钠,H+直接在阴极上放电生成氢气。 电解过程中向阳极室加入适量的高纯度盐酸以中和返迁的OH-,阴极室中应加入所需纯水。在阴极室生成的高纯烧碱浓度为30%~32%,可以直接作为液碱产品,也可以进一步熬浓,制得固体烧碱成品。
在前反应添加次氯酸钠来破坏有机物及藻类,使陶瓷膜能保持较高的通量,同时,在后续工序添加亚硫酸钠消除精盐水中的游离氯,并且对游离氯采用实时自动仪表监测通过多次试验分析,确定在反应桶内添加5%次氯酸钠20~30mL/h,在精盐水缓冲罐前添加8%亚硫酸钠20mL/h,可较好地消除有机物对膜管的污染,同时可保证精盐水中游离氯的含量为零。3、选择耐压材料外壳,防止反冲过程焊口开裂泄漏陶瓷膜法盐水精制系统采用高压错流过滤,正常生产压力为0.3~0.4MPa,反冲过程压力为0.45~0.50MPa,选择PP材质的外壳,在频繁反冲过程后容易出现泄漏。改用经济性和实用性都较好的钢衬PO外壳,保证了正常生产进行。4改进密封及反冲洗方法由于联结花盘密封垫设计不合理,密封面小,反冲压力高时封不住,粗盐水与过滤盐水“短路”。针对该问题,采取了如下措施。(1)对联结密封面进行了重新设计。(2)在原花盘上取掉1根膜管,将其换成拉杆,消除了因温度升高造成的PP花盘变形使膜管窜动,造成盐水“短路”的现象。(3)采用独特的反冲洗方法,在运行压力稳定控制在0.3MPa左右,反冲周期为15min条件下,通量稳定在25m3/h连续运行20天。再生清洗周期由7天左右延长至20天以上。陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
根据中国膜工业协会的统计,2014年化工与石化领域安装陶瓷膜面积与2013年1.14万平方米基本持平,约占全年陶瓷膜安装总量的21.5%未来还有很多基于陶瓷膜技术的应用等待开拓,陶瓷膜在化工与石化领域的发展空间依然十分广阔。③食品饮料食品饮料行业也是陶瓷膜的优势应用领域,以陶瓷膜为核心的膜分离技术正逐步在食品饮料行业中的乳制品、果蔬汁饮料、酿酒、调味料等生产环节替代传统过滤分离技术。虽然目前陶瓷膜过滤工艺在食品饮料领域的应用普及率尚较低。未来随着食品饮料行业生产工艺技术的升级改造以及消费者对营养价值等产品品质要求的日益提高,以陶瓷膜为核心的膜分离技术在食品饮料行业还将不断替代传统过滤分离加工工艺,得到更广泛的应用。根据中国膜工业协会的统计,陶瓷膜今年来在食品与饮料行业发展势头良好,2014年安装陶瓷膜面积约为0.75万平方米,同比增幅超过15%,约占全年陶瓷膜安装总量的14.2%。(2)特种水处理领域水处理是指通过一系列水处理设备将被污染的工业废水或自然水源进行净化处理,以达到国家规定的排放、回用或饮用水质标准。水处理涉及的应用范围十分广泛,通常包括污水处理和饮用水处理两大类,其中污水处理主要包括对工业废水、市政污水的处理、油田回注水等采掘业水的处理等。①工业废水处理及回用我国工业废水的排放量在近年来始终保持高位,仅2014年我国工业废水排放量就达到205.3亿吨,其中,造纸、化学原料及制品、纺织印染是工业废水排放的主要行业,2014年废水排放量分别达27.6亿吨、26.4亿吨和19.6亿吨,占比分别达13.44%、12.86%和9.55%。工业废水排放量大、污染重,我国一直将工业废水处理作为水污染治理工作的重点。2013年,我国废水治理设施运行费用1022.2亿元,其中工业废水治理设施费用628.7亿元,占废水治理设施运行费用的61.5%。
4.3由于不需要加压溶气、预处理器和后反应器等,全套装置占地面积小,与有机膜装置相比,占地面积可减少300平方米以上,只占有机膜装置用地面积的40%4.4高质量的盐水,可使二次盐水螯合树脂塔的再生周期延长,再生周期从24小时可延长到72小时以上,二次盐水螯合树脂塔每次再生需用纯水230m3,每年节约纯水费用为181100元。减少再生费用和废水排放量60%以上,同时,还延长了螯合树脂塔树脂寿命,保证和增加电解槽离子膜的寿命,提高电流效率,降低直流电消耗。总之,采用无机陶瓷膜法生产工艺比采用有机膜法生产工艺,三十万吨/年离子膜烧碱节约费用为316000元+4119100元+181100元=4616200元。无机陶瓷膜盐水精制技术具有过滤精度高、滤后盐水质量好、出水水质稳定等优点,同时还具有工艺简单、操作方便、控制点少、投资少、占地小等特点。陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
经过半年时间的运行,精制盐水中的钙、镁、SS指标达到了设计指标陶瓷滤芯陶瓷膜陶瓷膜过滤器。
陶瓷膜对有机物的污染很敏感,因此,必须采取清除有机物的工艺措施在前反应添加次氯酸钠来破坏有机物及藻类,使陶瓷膜能保持较高的通量,同时,在后续工序添加亚硫酸钠消除精盐水中的游离氯,并且对游离氯采用实时自动仪表监测。通过多次试验分析,确定在反应桶内添加5%次氯酸钠20~30mL/h,在精盐水缓冲罐前添加8%亚硫酸钠20mL/h,可较好地消除有机物对膜管的污染,同时可保证精盐水中游离氯的含量为零。3选择耐压材料外壳防止反冲过程焊口开裂泄漏陶瓷膜法盐水精制系统采用高压错流过滤,正常生产压力为0.3~0.4MPa,反冲过程压力为0.45~0.50MPa,选择PP材质的外壳,在频繁反冲过程后容易出现泄漏。改用经济性和实用性都较好的钢衬PO外壳,保证了正常生产进行。4改进密封及反冲洗方法由于联结花盘密封垫设计不合理,密封面小,反冲压力高时封不住,粗盐水与过滤盐水“短路”。针对该问题,采取了如下措施。(1)对联结密封面进行了重新设计。(2)在原花盘上取掉1根膜管,将其换成拉杆,消除了因温度升高造成的PP花盘变形使膜管窜动,造成盐水“短路”的现象。(3)采用独特的反冲洗方法,在运行压力稳定控制在0.3MPa左右,反冲周期为15min条件下,通量稳定在25m3/h连续运行20天。再生清洗周期由7天左右延长至20天以上。